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應(yīng)用設(shè)計

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PROTOS卷煙機VE計量槽及電控系統(tǒng)升級改造

PROTOS卷煙機VE計量槽及電控系統(tǒng)升級改造

2009/6/22 10:25:00

摘要:VE喂絲機是PROTOS卷接機組的喂料裝置。其作用是將前置工序加工的煙絲進行整理、定量、并將均勻連續(xù)的煙絲條供應(yīng)SE機。計量槽是VE喂絲機的組成部分。輸送帶由一直流電機驅(qū)動。電機根據(jù)機器運轉(zhuǎn)速度和散料通道內(nèi)料位監(jiān)測器監(jiān)測到的實際料位高度信號→電機無級調(diào)速→改變帶速→改變送絲量,使散料滑道內(nèi)的料位高度盡可能的保持穩(wěn)定。電機速度的調(diào)節(jié)及控制通過機器上的A6插件(SE)及系列傳感器來實現(xiàn)。本文主要介紹了PROTOS卷煙機VE計量槽及電控系統(tǒng)的升級改造步驟及效果。由于改造前計量槽經(jīng)常跑空或堵煙絲,嚴(yán)重影響機車的設(shè)備效率,故對VE計量槽及電控系統(tǒng)進行升級改造。改造后的計量槽運行可靠、故障率低、維護方便。改造后機車效率明顯提高。

關(guān)鍵詞:計量槽、跑空、堵煙絲

  一、引  言
  VE喂絲機由料斗、定量喂料裝置、吸絲成型裝置、風(fēng)機系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)組成。VE喂絲機是PROTOS卷接機組的喂料裝置。其作用是將前置工序加工的煙絲進行整理、定量、均勻連續(xù)的煙絲條供應(yīng)SE機。其工作過程為:煙絲→風(fēng)送→集絲箱→預(yù)分配器→儲料區(qū)→提升輸送帶→散料滑道→磁軌去鐵磁性物質(zhì)→棘輥從滑道中定量取出煙絲,平滑軌適得煙絲能順利的從滑道中輸入棘輥→快輥把煙絲梳出針輥→皮帶輸送機上→均勻煙絲層→皮帶輸送煙絲→上空氣噴射器→彈絲轆→結(jié)合下空氣噴射器→煙絲進入吸絲通道→吸絲通道內(nèi)的煙絲→吸絲網(wǎng)帶→煙絲條→煙槍。上空氣噴射器吹落煙絲時較重?zé)熃z及雜質(zhì)→螺旋輸送機→分離器進行分離。煙絲條形成后由平整器(SRM或MR1)修整。源信號來自裝在刀頭上的掃描器。去除的煙絲→輸送帶→振槽回送到煙絲儲存區(qū)。由提升帶→與新煙絲合并→喂料

  二、改造前的系統(tǒng)組成
  原電氣系統(tǒng)為繼電器組件和邏輯控制板、運算控制板組合控制方式,控制方式陳舊,故障檢測及維護比較麻煩,易損件過多,備件多、維修費用高,影響生產(chǎn)效率;并且原機器進廠較早,電氣件也存在老化問題,急需更新;另外針輥電機與陡角輸送電機為直流電機,造價高、需維護、易損壞,使用壽命短;其次這兩個電機采用直流調(diào)速板控制速度,調(diào)速板的調(diào)整不便,也存在壽命短的問題;再者,堆料槽料位控制與普托90E新機比較存在缺陷,主要反映在,控制板SE A0-A6易損,料位控制不夠穩(wěn)定,易造成堆料槽滿、陡角電機頻繁啟停,或堆料槽排空、堵塞而導(dǎo)致主機停車,從而造成原材料的浪費和生產(chǎn)效率下降。

  三、系統(tǒng)改造技術(shù)方案
  針對以上問題,經(jīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場的實地考察與調(diào)研,我對此控制系統(tǒng)進行了如下改造,設(shè)計成新型電氣控制系統(tǒng),以適應(yīng)我廠生產(chǎn)的需要。
 ?。ㄒ唬?、新型控制系統(tǒng)的解決方案
  將所有的邏輯、運算功能控制器件和電路板取消,用可編程序控制器(PLC)取而代之,由可編程序控制器完成所有邏輯及運算處理;取消直流電機調(diào)速板,用變頻調(diào)速器和伺服控制器代替;改直流電機為交流電機;改9點檢測堆料槽料位控制方式為15點檢測料位控制方式。
  1. 將數(shù)字量直接接入可編程序控制器
  各種按鈕、限位開關(guān)和開關(guān)式傳感器及其它設(shè)備的連鎖信號、控制信號接入到可編程序控制器的數(shù)字輸入模板,由可編程序控制器的中央處理器CPU進行識別檢測。
  2. 由可編程序控制器直接輸出數(shù)字控制信號
  本機的執(zhí)行器件以及給其它設(shè)備的信號通過數(shù)字輸出模板直接接到接線端子上,可編程序控制器進行邏輯運算后直接輸出各種信號(如:報警,接觸器控制信號,變頻器啟動信號、閥門啟動等)。
  3. 直流伺服電機換為三相交流電機
  M9陡角輸送電機,要求跟蹤主機速度,原直流伺服電機與速度控制板N1配合,完成此項任務(wù),由于調(diào)速器無速度顯示不便監(jiān)視,調(diào)速板上4個速度控制電位器的調(diào)整需要一定的經(jīng)驗,不方便。
  使用普通三相電機與變頻調(diào)速器配合,技術(shù)成熟,調(diào)速穩(wěn)定,接線簡單,壽命長,并且速度由可編程序控制器直接輸出模擬量控制。M16針輥電機,同樣要求跟蹤主機速度,更加快速、嚴(yán)格、精確。原機工作方式與M9陡角輸送電機相同,也存在同樣的問題??紤]到具體針輥工作所要求的快速跟隨特性,在此我選用通用伺服控制器代替變頻調(diào)速器,實現(xiàn)技術(shù)要求。
  4. 15點檢測料位,分辨率更高,速度運算更精確
  采用15個料位檢測開關(guān),料位更準(zhǔn),速度計算量化更細(xì);可編程序控制器的專用計算方法使速度跟隨性更快、更好,替代原計算控制板。
  5. 新系統(tǒng)維持原電源線路設(shè)計
  電源供給系統(tǒng)維持原設(shè)計、各路電源輸出的保護不變、電機工作斷路器和接觸器不變,保留A49頻壓轉(zhuǎn)換器和F4電機過熱保護器。
 ?。ǘ?、新系統(tǒng)的構(gòu)成及原理
  該系統(tǒng)集合了可編程序控制器、變頻調(diào)速器、伺服控制器,組成控制核心;它與外圍傳感器等輸入部件和執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動器共同構(gòu)成一個完整的體系。無論是與其它設(shè)備的通訊,還是本機的狀態(tài)檢測,動作的完成均可以完美的實現(xiàn),達(dá)到并超過原機功能和技術(shù)指標(biāo)。
  作為當(dāng)今最流行的控制模式,它具有明顯的優(yōu)勢:硬件結(jié)構(gòu)簡單,維護簡便易行,故障率低,控制快速、精確。
  1.可編程控制系統(tǒng)
  作為控制核心,它除了可以完成它所擅長的邏輯控制功能,并且已經(jīng)成功開發(fā)了多種運算功能,計算精度也很高;專用控制功能(如PID控制、步進電機控制、高速布爾控制);特殊的應(yīng)用功能(如與不同類型、不同品牌的設(shè)備進行通訊等)。它廣泛的應(yīng)用于各種自動控制領(lǐng)域,現(xiàn)在的所有控制,它幾乎都能實現(xiàn)。
  該系統(tǒng)采用西門子公司的S7-300可編程序控制器,擴展的數(shù)字輸入模板可接收48路開關(guān)信號,擴展的數(shù)字輸出模板可輸出48個開關(guān)值,模擬擴展板具有四路模擬輸入和二路模擬輸出。除了滿足本設(shè)備現(xiàn)有工作要求外,為將來擴展功能也留下一定的余量,并且很容易與將來整機的可編程控制改造聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)現(xiàn)場總線的控制。
  軟件使用梯形圖編程,應(yīng)用了邏輯組合、定時器、計數(shù)器、數(shù)學(xué)運算、PID運算等的功能。
  數(shù)字輸入與輸出在前面板上均有指示燈,能實時反映輸入輸出部件的狀態(tài),可在檢查故障時,進行參照。
  另外,采用的可編程序控制器各種模板,無特殊型,便于采購。
  2.電源系統(tǒng)
  電源系統(tǒng)維持原設(shè)計,每一路交直流電都安裝過流保護開關(guān),采用施耐德的動力型小型斷路器,分?jǐn)嗨俣瓤欤浑姍C動力輸出采用西門子3VU型斷路器均進行了保護,可靠性得以保證;電機的接觸器為西門子3TF型。
  控制信號電源均統(tǒng)一為直流24V;電機為交流220V(有二相或三相的)或三相380V,沒有變動;接觸器控制電和閥門等執(zhí)行器件用電均為交流110V;原變壓器不變即可滿足使用。
  3.直流電機的改造
  本供絲機上只有兩臺直流電機,其它的都為交流電機,鑒于以上直流電機的弊端,將其改為交流伺服電機。
  針輥電機M16的速度由主機SE卷煙部分速度脈沖RCP決定,RCP經(jīng)過本機的轉(zhuǎn)換器A49轉(zhuǎn)換為0-10V電壓信號,由其設(shè)定為針輥電機的速度。
  針輥電機M16與卷煙機速度必須配合精確、快速,否則,卷出的煙支達(dá)不到指標(biāo),或是過松或是過密,將由核掃描器檢出并剔除,同時引起停車。選用三菱的交流電機伺服控制器和與其匹配的交流伺服電機,可以更加完美的達(dá)到控制精度的要求,專業(yè)級的組合通用而簡便,調(diào)整簡便,速度還具有可視性,速度匹配值可調(diào),運轉(zhuǎn)平穩(wěn),種種優(yōu)越性顯現(xiàn)非常突出。取剔了原速度控制板N2和直流電機。
  陡角輸送電機M9的速度由主機卷煙速度與堆料槽的料位雙重因素決定,原系統(tǒng)有一個專門的算法計算出電機速度的設(shè)定值,此設(shè)定值由主機SE上的A0-A6板算出后,傳送到本機的陡角電機速度控制板N1,由其控制供煙給堆料槽的速度。
  這種控制中,A0-A6板易損壞,N1調(diào)速板不易調(diào)整,速度不可監(jiān)測,速度控制不夠穩(wěn)定;除此之外,本機與卷煙機SE的信號連線過多,堆料檢測的9個光電開關(guān)信號要傳送到卷煙部分的A0-A6板,還要把控制信號返回給本機,連線復(fù)雜,不便維修。新型系統(tǒng)采用可編程序控制器直接接收料位信號和SE部分的速度信號,運用PID算法計算速度設(shè)定值,由其設(shè)定變頻調(diào)速器的速度,帶動普通交流電機,替代了原調(diào)速板N1和直流電機。此種控制完全克服了原方式的弊病,而且便于維護、價格便宜。
  4.堆料槽料位檢測的改造
  原為9點檢測,改為15點檢測,與普托90E的檢測和運算方式一樣。更換了光電檢測板和信號接收控制板。如下圖所示:

 

  四、改進后的成果分析
  改造后PROTOS卷煙機VE新型計量槽監(jiān)控及電控系統(tǒng)的性能主要表現(xiàn)為:
  設(shè)備的故障點少、維護保養(yǎng)簡單、成本低。
  以PLC為控制核心,軟件完成邏輯控制、數(shù)值分析、計算等功能,取消原線路板及繼電器控制,故障點少、維護保養(yǎng)簡單、成本低,提高了設(shè)備的有效作業(yè)率。
  計量槽料位相對均勻、供料平穩(wěn),不發(fā)生堵塞、空料現(xiàn)象:計量槽料位檢測點由9點改為15點,范圍寬,軟件實現(xiàn)陡角帶電機速度調(diào)節(jié),使其速度調(diào)節(jié)平滑、料位相對平穩(wěn),增加檢測計量槽內(nèi)煙絲上表面的凸凹,調(diào)整其相對平穩(wěn)改善后車布料的均勻度

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