伺服系統(tǒng)在機座角板焊接中的應用
2007/8/31 11:56:00
針對人工焊接機座角板出現(xiàn)的尺寸偏差、勞動強度高等弊端,采用伺服控制系統(tǒng)進行仿真設計專用夾具,可實現(xiàn)半自動化操作,有效提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,減輕了操作者的勞動強度。 機座角板焊接是一道重要的生產(chǎn)工序,其目的是將角板通過凸焊機焊接固定在機殼上,使電機得以安裝在風扇總成的風罩上。機座角板的分布有三等分均布的,也有非三等分分布的(如圖1)。傳統(tǒng)的焊接方法是: 操作者將機殼放入根據(jù)機座焊接高度定制的焊接夾具中,將角板放置在帶有磁鋼的夾具定位塊內(nèi)貼住機殼;將帶有機座的焊接夾具置于凸焊機的焊接電極上;踩下腳踏開關,凸焊機焊接;手動旋轉(zhuǎn)夾具到下一個角板焊接位置,重復步驟3,直至焊完所有角板;取下夾具,將焊好的機座取出,完成一次機座角板的焊接操作。 圖1 機座示意圖 由于人工轉(zhuǎn)動夾具,操作者在焊接時頂住夾具的作用力大小不同,會造成角板軸向定位存在誤差。同時,整個操作過程操作者要重復轉(zhuǎn)動多次,致使操作者勞動強度較高。種種問題影響了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,因此我們設計了一套半自動角板焊接夾具來解決上述問題。 根據(jù)機座角板焊接工序的特點,需要能夠按要求重復轉(zhuǎn)動固定的角度,故我們采用了伺服電機來控制焊接時的轉(zhuǎn)動角度。伺服電機帶有信號反饋,精度高,并且能提供足夠的轉(zhuǎn)矩帶動夾具的轉(zhuǎn)動。同時,使用單軸數(shù)控系統(tǒng)控制伺服驅(qū)動器,利用單軸數(shù)控系統(tǒng)的編程功能,我們編制出一套程序來模擬人工焊接時的動作順序,實現(xiàn)了焊接自動化。為了保證焊接質(zhì)量,我們設計了角板焊接座,用來安放夾具,實現(xiàn)分度轉(zhuǎn)動、上下浮動、卸料等功能。從而較好地解決了半自動角板焊接夾具與凸焊機的接口,最大化地利用了原有的設備。 系統(tǒng)硬件設計 1、系統(tǒng)組成 系統(tǒng)的組成以及運行流程。 2、角板焊接座 角板焊接座的作用是加載并轉(zhuǎn)動工件,提供一個浮動平臺,由伺服電機通過焊接座的齒輪副來控制轉(zhuǎn)動角度。焊接座通過彈簧、導套和導柱能上下浮動,在轉(zhuǎn)動時脫開內(nèi)電極,焊接時壓緊內(nèi)電極,從而避免夾具轉(zhuǎn)動時的擦碰,能有效提高焊接質(zhì)量。與焊接座配套使用的是在原有手工焊接夾具基礎上改進的夾具,它的作用是固定機殼和角板的相對位置。在焊接座上,我們采用帶磁鋼的吸盤來吸住焊接夾具,代替人工的手壓動作,以保證焊接時夾具不致脫落,避免角板軸向尺寸偏差。為了卸料的需要,我們還在焊接座上安裝了卸料機構(gòu),它通過兩個氣缸聯(lián)接一個卸料環(huán)推動焊接夾具脫離帶有磁鋼的吸盤,完成卸料。 3、伺服系統(tǒng) 伺服電機具有轉(zhuǎn)矩大、精度高、可反饋的特點,可根據(jù)脈沖數(shù)來控制轉(zhuǎn)動角度和轉(zhuǎn)速。我們選用了上海開通數(shù)控有限公司的110HM-8M04030-F 伺服電機,它體積緊湊,轉(zhuǎn)矩達到4N.m。 交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)是控制伺服電機的裝置,我們選用與電機相匹配的KT270全數(shù)字交流驅(qū)動系統(tǒng)。它采用DSP(數(shù)字信號處理器)芯片,加快了數(shù)據(jù)采集和處理速度,使電機運行性能良好。同時,它能夠直接在驅(qū)動器面板上設置參數(shù)、調(diào)試、監(jiān)視系統(tǒng)狀態(tài),外觀簡潔,結(jié)構(gòu)緊湊。 單軸數(shù)控系統(tǒng)KT700B在整個系統(tǒng)中相當于PLC的功能。它具有輸入輸出功能,自帶液晶屏和鍵盤,可以直接在線編程控制和在線監(jiān)控。通過它進行編程模擬人工操作步驟,可控制半自動角板焊接夾具。 4、電氣系統(tǒng)和氣動系統(tǒng) 主要用來控制輸入和輸出訊號,與凸焊機接口聯(lián)接控制執(zhí)行機構(gòu)運行位置。 系統(tǒng)軟件設計 1、系統(tǒng)參數(shù)設置 (1)交流伺服驅(qū)動器的設置 設置顯示狀態(tài)為監(jiān)視運行狀態(tài);設置控制模式為位置控制模式,以控制伺服電機輸出軸的位置;為了使轉(zhuǎn)動更加平穩(wěn),設置適當?shù)募訙p速時間;設置保護限制,比如最高轉(zhuǎn)速、最高轉(zhuǎn)矩等,以避免異常情況出現(xiàn)導致系統(tǒng)受損;建立工藝文件記錄報警參數(shù),及時了解系統(tǒng)的故障模式,采取應對措施。 (2)單軸控制器的設置 根據(jù)系統(tǒng)的試運行狀況,調(diào)整各參數(shù),使其運行穩(wěn)定;設定系統(tǒng)參數(shù),定義編程用常量、參考點;設置電子齒輪比,通過設置可以將夾具實際轉(zhuǎn)動與脈沖數(shù)建立相應關系,便于控制;設定系統(tǒng)極值,確保系統(tǒng)穩(wěn)定。 2、程序編寫 程序編寫是基于單軸控制器提供的數(shù)控指令編寫的。指令采用順序排列,根據(jù)人工操作時的順序,編寫程序。用SET指令接受輸出信號,用WAT指令接受輸入信號。SPEED指令控制速度,POS指令控制位置與角度。此外,還可以采用CALL 調(diào)用指令,循環(huán)執(zhí)行相似的命令。 試運行發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案 系統(tǒng)組建好后,進行試生產(chǎn)。運行過程符合設計要求,并按照人工焊接的順序執(zhí)行,定位準確。同時,系統(tǒng)可根據(jù)實際生產(chǎn)要求,調(diào)整運行速度,滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求。但在實際的操作中發(fā)現(xiàn):夾具與焊接座的制造以及裝配質(zhì)量對系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行影響很大。因此,我們對夾具進行了優(yōu)化,并在裝配時進行適當?shù)恼{(diào)整。 起初,夾具易被壓翹頭,導致焊接后產(chǎn)品尺寸偏差大。我們在凸焊機上增加了預壓裝置,在焊接前先將焊接座壓實,同時增加了護套以提高焊接座的剛度。然而,運行一段時間后發(fā)現(xiàn),工件難以脫離夾具。于是,我們重新修整夾具,調(diào)整凸焊機上電極的位置,使焊接時工件受力均勻,不會使工件偏移卡死夾具導致難以脫出。同時,調(diào)整卸料氣缸的壓力以及卸料環(huán)與焊接座的間隙,使氣缸頂出時更加順暢。卸料氣缸在卸料時,彈力很大,容易造成夾具彈出時使操作者受傷,同時損壞夾具。我們在工作臺上設置了緩沖板,夾具在彈出后,先接觸緩沖板減速,提高了系統(tǒng)的安全性。 經(jīng)過一段時間的試運行,角板焊接夾具系統(tǒng)能夠按照預定要求,完成整個工作任務。生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量符合設計要求,并且避免了人為因素的干擾,降低了操作者的勞動強度。在焊接夾具工作時,操作者可以騰出手進行下一個工件的裝配,提高了生產(chǎn)效率。結(jié)合伺服系統(tǒng)的應用,將機電一體化技術應用到實際生產(chǎn)中,能夠給我們帶來更多的便利,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。
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